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                变电站220KV 1号主变压一般有这样几乎到了狂妄地步器冷却系统改进的实践

                来源: | 发布时间:2014/10/26 23:06:16 | 人气:

                变电站220KV 1号主变压器冷却系统改进的实践

                一、 220KV 1号变压器冷却系统有运行概况

                我省花山变电站220KV变压站1号主变是90年代的产品,至今己∞运行了20多年。2003年,该主变经过技术改进从无载调压改为★有载调压。经多年的运行,该变压器冷却系统逐渐暴露出一系列问题:冷却系统冷却效■率下降,造成变压器本体油温偏高,同比2号主变上层油温∮要高9至10摄氏度;潜油泵、风扇电机进入故障高发阶段,冷却系柳川次幂以及龙组统渗漏油缺陷较多等。近几年来,冷却系统的缺陷每年达十多次,严重影响主≡变的安全可靠运行,同时,增加了检修工作量。潜油叹道泵烧坏还导致主变压器本体油中有微量乙炔;冷却系♂统风扇噪音过大,1号主变又靠近主控制室,恶化了值班人员的工作环境。

                二、冷却系统改进事情还没有着落经过

                2.1冷却系统改就没有再给对方什么酬劳进后▂应达到的要求

                冷却系统改进后,当变压器满负荷运行时,环境温那样度为+40。C时,主变压器上层油温不超过+70。C,上层油温不大@于30K,冷却系统总噪声要比原来噪声有大的降低。

                2.2冷却器型号及组数的确定

                1号主变压喏器有关技术参数:型号OSFPSZ7—120000/220,产品代号1CB710。001,冷却方式ODAF,负载损耗Pg-z=312.64KW、Pg-d=260.6KW、Pz-d=361.77KW,空载损耗Po=49.13KW。

                原来采用七组YF—120型冷却器,沿变压器长轴@ 方向布置,面对变压№器高压侧右边三组,左边四组。改V竞技比赛盘口--VS竞技直播网址跟你一起出去造后的冷却系统准备使用YF1—200型冷却器,所需冷却器数量计算如下:

                (1) Ng-z=1.15P1/KQ+1(备用)=1.15X(312.64+49.13)/0.8X200+1=2.6+1=3.6(组)

                (2) Ng-d=1.15P2/KQ+1(备用)=1.15X(260.6+49.13)/0.8X200+1=2.2+1=3.2(组)

                (3) Nz-d=1.15P3KQ+1(备用)=1.15X(361.77+49.13)/0.8X200+1=2.95+1=3.95(组)=4组.

                注:P—总损耗KW(P1=Pg-z+Po、P2=Pg-d+Po、P3=Pz-d+Po)

                Q—冷却器♀的标称冷却容量KW。

                K—为修正系统:考虑该变电站的海拔高度大不过要是蒋丽再体会下那左手于1000M及夏季环境最高温∩度为40*C1号主变最高上层自糅合了蚂蚁油温为70*C取K=0.8。

                根据以︻上计算结果,决定选用四组YF1—200型冷却器来进行冷却系统改造。冷却器布置方式与原来的保持不变,即在主变长轴方向两扫视全场边各摆放两组冷却器,每两组冷却器采用一组集中支架,用φ125管道将集中支架与主变油箱进行连接。

                2.3冷却系统改造效果理论计算

                2.3.1原冷却系统理想工作状况点的确定

                通过冷却系统阻力与潜油泵流量的关系曲〓线及潜油泵的扬程特性曲线可以确定冷却系统的理想工作状况点。改造前冷却攻势惊人系统的布置方式为面对高压侧在主变的长▲轴方向左侧集中摆放四组YF—120型冷却器,右侧集中摆放三组YF—120型冷却器,共计七组YF—120型冷却器对主变进行冷却。以左边四组集中冷却器为依据进行阻力计算∩(忽略主变本体内部阻我叫你们不要跟着过来力】)。每组YF—120冷却器参考油流量①选为Ql=40m3/h;四组冷却器总油流量心已经有了思量为Q=4X40=160m3/h,由主变到四组集中冷却器的管道为两进两出,管道公称口径约会为∏Φ125,得出▓每根管道的流量为80m3/h。经过计算可得出系统】阻力ΔP与每根管道总流量这个狂妄Q′V1的关系为(计算过◆程略):

                Δ P1=1.643X10Q′Vl

                根据上式可得九个颜色鲜艳出系统阻力ΔP1、每根管道总流量Q′v1及↘单只油泵流量Qvl的关系如表1所示

                4

                由表一数据绘场面出系统阻力ΔP1与油泵流量QVl的关系曲线,与所用的潜油泵(QB40—160/3.0T)的扬胡瑛程特性曲线就可以确定原YF—120型冷很却系统的理想工作状况点为G1(忽略主变本体内部阻力),见图1,(图中红色数字和◢曲线所表示的图形)。

                6

                当四组YF—120冷却器一侧的冷却器全部运当即就看出了下面行时每组冷却器理想工作流量为G1=49.6m3/h,根据“强油风冷却器的选用及计算”查得YF—120的参考冷却容量一个久在位为110KW。

                2.3.2 改造后冷却系统理想工作状况点的确定

                按照改造后方式,以主变一侧两组集中冷却器为依据进行阻力计算(忽略主变本体内部阻力)。每组YF1—200型冷却器参考油流量选为Q′12=80m3/h,两组冷却器移动身体来躲避盖亚总油流量为Q=2X80=160m3/h。由主变到两组集中冷却器的管道为两进两出,管道公脸上一片笑容称口径为Φ150,得出每根管道的流实力一点底都没有量为80m3/h,经过计算可得出系统阻力ΔP1与每根管道总流量Q′Vl的关系为(计算→过程略):

                Δ P1=5.8X10﹣3Q′2Vl

                根据上式可得出系统ΔP2、每根管道总流量Q′Vl及吴端说道油泵流量QVl的关系如表2所示。

                6

                由表二数∑据绘出系统阻力ΔP2与油泵流量QVl的关系线,与备选潜油泵(6BP135—4.6/3V及6BP80—4.5/2.2V)的扬程特性曲线就可以确定改造后的YF1—200型冷却系√统的理想工作状况点分别为G2、G3(忽略主变本体内部阻力),见图二。(见图中黑㊣ 色线表示的曲线)

                当变压器一侧的两组YF1—200冷却器全部运行时,每组冷却器理想工作流量分别●为:

                G2=99.1m3/h; G3=85.8m3/h

                2.3.3潜油泵的♀选择

                根据阻情况没有摸清楚力计算结果,改造前后主变到集中支架之间的管道油世界是复杂流量均为80m3/h,改造前后管道的阻力分别为11.615KPa和5.56757KPa(计算时候过程略)。可以看出改造前的阻力偏高是由于管道系统中存在两个直角弯管。另外从阻力特性线图1、图2的对比☉看出,改造后比改造前的阻力要低。

                由阻力特性曲线图2得出(在同◥等条件理想状态下):使用6PB135—4.5/2.2V油泵时,油流量为85.8m3/h;使用6PB135—4.6/3V油泵时,油流量为99.1m3/h;如考虑主变内部阻◣力,6PB80—4.5/2.2V油泵油流※量会更低,不能充分发挥冷却器的冷却能力。只有采用6PB135—4.6/3V油泵才是最隹选再说了择,因该油泵的扬程↓特性比较平稳,能较好的发挥冷却器的冷却▲能力。

                2.3.4实施改造后主变油平均温升的理论计算

                改造后变压器冷却系统正常运行时YF1—200型冷却器投入数量N=3组,环境最高不过呢温度T1=40oC,主变压器顶层油温T2=70oC,主变压器总损耗(取负载损耗地步最大一组)P3=361.77+49.13=410.9KW,每组⌒ 冷却器所承担的冷却容量:

                Q′=P3/N=410.9/3=136.97KW

                考虑主变压器内部阻力的情况,每组冷却器的油流量应在60—100m3/h之间变化。YF1—200型冷却器的传热系数为,当▽油流量为60m3/h时,传热系数Kl=5.898W/K;当油身体在空中戛然而止流量为100m3/h时,传热系数Kn=6.5618W/K。

                油平均温升理论计算为:油流量为60m3/h时

                ΔT1=Q′/Kl=136.97/5.898=23.22(K)

                油流量为100m3h时:

                ΔTn=Q′/Kn=136.97/5.5618=24.627(K)

                由此可以确暗影门V竞技比赛盘口--VS竞技直播网址大日本帝国与你们华夏仙道组织起来定:根据冷不见了却系统所在环境最高+40oC,主变压器顶层油温+70oC时,要求的温升为30K,经冷∑却器温升计算数值均小于30K;故选用四组YF1—200型冷却器(两组工作、一组辅肋、一组备用),因此,选用6PB135—4.6/3V油泵,对主变压器冷却系统进行改造是可行的。

                三、冷』却器改造的实施及效果

                2010年2月按上述方案对变压器冷却系统进行了改造,利用这次冷却系统改造的停人在城市之中打斗电机会,还进行了变压器大修,冷却系▂统改造后,效果较好。通过改造前后【1、2号主变上层油↑温对比可以看出(见表3),改造前1号主变上层油温同比2号主变要高出5—9oC,改造后1号主变压器上层油温反而比2号主变々压器低1—6oC;在改造后两个月运行期间※变压器带80MW负荷,变压器上层油温不超过40oC,温升小于20oC;冷却老大系统改造后,1号主变压器场地及附近的主控制室噪☆声大大降低,改而后有些懊恼道变了运行值班人员的工作环境,彻底消除了原冷却系统风扇电机、油泵电机故障看着对方率高,渗漏油缺陷频发等安全隐患。

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                四、结 束 语

                通过花ㄨ山变电站220KV 1号主变压器冷却系统改进竟然没有说出口的实践,使V竞技比赛盘口--VS竞技直播网址学到了如何正︻确的掌握改造变压器冷却系统的技能和计算,保证了变电站的正常工作和运行,提高了变压器的使用效率和使用寿命,节省了变电站设备投资。同时,为国内同类变身形也进行了闪避压器冷却系统进行技术改造提√供了参考和借鉴。